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Authors
Abstract(s)
A presente dissertação descreve um projeto de melhoria de uma linha de produção de uma
empresa da indústria de artefactos de betão. Este projeto, desenvolvido em ambiente
industrial, insere-se no último ano do Mestrado em Engenharia Mecânica, especialização em
Produção Industrial.
O projeto foi desenvolvido na empresa Artecimel de Ruas & Neves, Lda., onde, após uma
análise preliminar, foi possível detetar a existência de uma linha de produção que gerava
uma elevada quantidade de material não conforme, material este que, embora pudesse ser
reaproveitado, obrigava a efetuar paragens sistemáticas da linha, traduzindo-se num
desperdício de bens e recursos e numa inevitável diminuição do volume de produção e dos
lucros obtidos. A necessidade de melhorar esta linha de produção e de reduzir os custos
desnecessários constituíram o fio condutor deste projeto.
Deste modo, este estudo incidiu sobre o processo de fabrico de um dos artigos da linha de
produção em destaque, em particular um dos artigos mais vendidos pela Artecimel: as
manilhas de Ø40 cm. O principal objetivo consistiu na análise da situação existente e na
apresentação e implementação de propostas de melhoria, com vista a aprimorar o processo
de fabrico destes artefactos de betão e a aumentar a produtividade, nomeadamente por
redução dos tempos de paragem. Para tal, recorreu-se à metodologia DMAIC (Define,
Measure, Analyze, Improve, Control), que abarca de forma sistemática e estruturada as
diversas fases para a compreensão e resolução de problemas. Nas diferentes etapas do
DMAIC foram adotadas algumas técnicas típicas do Lean e do Seis Sigma (LSS), tais como,
diagrama de causa-efeito, diagrama Spaghetti, eficácia global dos equipamentos (OEE),
nível Seis Sigma, entre outras.
Como resultado da abordagem adotada, foi possível desenvolver um conjunto de propostas
de melhoria, algumas das quais foram implementadas, sendo de destacar o aumento de
unidades diárias produzidas de 240 para 309, pelo que os objetivos do presente trabalho
foram atingidos. De facto, como a quantidade de artigos não conforme fabricados durante o
processo de produção de artefactos de betão foi reduzida em 50%, as paragens da linha de
produção diminuíram em 64%, traduzindo-se num aumento direto da produtividade. Foi
ainda possível sensibilizar os vários departamentos para a problemática em questão e, principalmente, para a utilização e consciencialização de metodologias de melhoria contínua
como o Seis Sigma e os seus respetivos benefícios.
Description
Keywords
Seis Sigma LEAN DMAIC Redução de desperdício